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鐵礦選礦工藝的技術(shù)改進

發(fā)布日期:2018-03-28  瀏覽次數(shù):  文章來源:佰辰機械

導(dǎo)讀:某選鐵廠為提高鐵精礦的分選能力,根據(jù)選礦工藝流程的分類和特點,先后對選礦工藝進行過兩次的技術(shù)改造,次改造之后,效果較明顯,次改造主要是增設(shè)了旋流器設(shè)備,但由于旋流器

某選鐵廠為提高鐵精礦的分選能力,根據(jù)選礦工藝流程的分類和特點,先后對選礦工藝進行過兩次的技術(shù)改造,次改造之后,效果較明顯,次改造主要是增設(shè)了旋流器設(shè)備,但由于旋流器未達到預(yù)期效果,該廠決定進行進一步的改造,以穩(wěn)定鐵精礦品位及提高系統(tǒng)產(chǎn)能。

一、改造前工藝流程及存在問題

1、改造前工藝流程

改造前流程為磨礦-旋流器-細篩-磁選機的階段磨礦、階段選別工藝。磨機容積按4.5:4:3配置,Ⅰ段磨礦采用4臺MQG2.7×3.6m和一臺MQG2.7×2.1m格子型球磨機,與高堰式雙螺旋分機形成閉路;Ⅱ段磨礦采用兩臺MQY2.7×3.6m和一臺MQY3.2×5.4m溢流型磨機,與水力旋流器組形成閉路;Ⅲ段磨礦采用一臺MQY2.7×3.6m和一臺MQY3.2×5.4m溢流型磨機與水力旋流器組形成閉路,細篩采用0.09mm篩孔,用于二段水力旋流器的控制分;選別設(shè)備采用大筒徑磁選機及自動淘洗磁選機。

2、存在問題

該流程主要問題有:(1)水力旋流器給礦濃度偏高,給礦壓力低,造成旋流器溢流濃度高,溢流細度粗;(2)細篩給礦濃度偏高,給礦粒度粗,篩下粒度粗,-48μm含量僅達到70%(3)精礦細度不能滿足礦石單體解離度所要求的磨礦細度-44μm含量達到76%~80%,精礦品位低;(4)渣漿泵能力不足,流量小、揚程低,不能達到工作要求,法滿足水力旋流器的給礦條件。

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二、改造方案

1、工藝改造內(nèi)容

經(jīng)過多次流程考察結(jié)果,結(jié)合其它礦山工作經(jīng)驗,該鐵礦確定了工藝流程改造方案,取消原有三段磨礦,同原二段磨礦并聯(lián)使用,分設(shè)備采用旋流器和細篩聯(lián)合分工藝,通過改造增加了二段磨礦容積,減少了單臺磨機礦漿流量,單系列渣漿泵負荷相應(yīng)減少,滿足了實際流量需求,再根據(jù)渣漿泵性能,通過改變渣漿泵電機輪的大小提高了渣漿泵的轉(zhuǎn)速,揚程相應(yīng)得到提高,能夠滿足旋流器要求,旋流器的工作效果達到了設(shè)計要求。溢流細度進一步降低,經(jīng)過細篩分篩下細度-44μm含量達77%以上,滿足了礦石單體解離度要求,提高了精礦品位。

2、工藝改造特點

取消三段磨礦,磨機同二段磨機并聯(lián)使用,增加了二段磨機容積,磨機容積由4.5:4:3配置變?yōu)?.5:7配置,單系列流量減少,滿足了流程需要。通過旋流器給礦泵泵池內(nèi)補加水,降低旋流器給礦濃度,使其達到了設(shè)計要求,從而進一步提高了水力旋流器的工作效果。通過水力旋流器和細篩聯(lián)合分工藝,降低了入篩物料濃度,提高入篩物料中合格粒含量及終精礦細度。

通過對比改造前后水力旋流器分效果及終磨礦效果可知,改造后旋流器工作效果得到改善,提高了入篩物料合格粒含量,降低了入篩物料濃度;磨礦效率由原來的59.47%提高63.98%,篩下物料-0.074mm含量由92%提高至98%,可見此次改造效果顯著,非常成功。
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